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这次由于都换成了新齿轮,李昭就要求他们将整个机器都清理保养了。清理干净后,李昭先对照图纸对各个部分进行测量,因为李昭设计的配件是根据图纸来的,如果图纸和实物有差距的话,设计的齿轮很可能白费。
一圈测量下来,有两个地方由于使用过一段时间,又有新的磨损,李昭先是标出来,然后和维修工讨论这里的处理办法,如果不管,那么新的齿轮装上去也会出现受力不均的情况,会造成震动加大以及零件磨损加快的问题。
其实方法也很简单,一般要么加垫片,要么堆焊后修,显然堆焊太耗时间,先用垫片垫上看效果,如果装配好后试机有震动过大的情况,就拆下来修,如果正常,则看使用过程中的变化,其实这种情况一般加了垫片后就不会有什么问题。但毕竟是改造机床,能完美还是要完美些才好。
中午吃饭是安排食堂直接送到岗位的,李昭也跟着一起在维修现场吃的,讲真的,他们是真的吃苦耐劳,只是在清理零件的柴油里洗下手,然后在水龙头里冲一下,就开始吃饭。吃过饭,几人就在旁边铺上麻袋,然后躺上去休息一会,很快上工的时间到,他们就起来接着组装。
下午三点多,组装完成,李昭也叫来监护的工人过来试机。要注意,在工厂里,无论维修还是什么人,都没有权利去动工人的机器的,就像这种试机,必须由工人进行才行,其余人不得随意操作其他人的任何设备设施。
乱动他人设备设施导致的事故很多,就有一次,有人在维修蒸发冷顶部的风机,刚把罩子打开,准备维修呢,旁边来个人,直接送电把风机打开了。顶上维修的哥们也是当机立断,跳到旁边的水池里。水池的水是冷却循环水,还好温度只有五六十度。如果不是旁边有水池,那后果要么被一个十来千瓦的风机打,要么从十几米的空中掉下来。
所以工厂里一般不允许动不是自己分管的设备,这里也是一样,首先当然是外在方面的检测,什么各方位的水平程度、平行程度等等,这些若果没有调整好,那么机床加工时就很可能出现锥形,所以调校很重要。
接着操作师傅开始收拾起来,这主要是防止启动时有什么杂物会打到人或设备。接着是盘车,大修过后,先盘一盘,看看这台设备组装的有没有问题,如果有问题,那么盘车的时候极有可能盘不动。盘车的结果很顺畅,接着进行下一项。接着查看油气等部分是否正常。
点动设备,就是合闸,然后快速断开,这样可以测试是否有电气故障,如果没有,则设备能够正常运转,待一切都没有问题时,再合闸,让设备先跑三到五分钟,确定设备有没有其他问题,当然这里没有什么问题。
设备已经启动,李昭也开始对设备进行测试,首先是震动和噪音,这时最直观的印象,旁边开机的就是平时常操作这台机器的,他最有发言权。得到的答案是肯定的,主轴最快转速下,震动和噪音都有大幅度降低,改造前噪音最少是在一百分贝,现在是八十左右的水平,可能还要低一些,降低了很多。
接着测试精度,将设备停下后,放上一个工件,开始按照图纸加工,不过这台设备的加工速度仍然不快,毕竟各项配件的性能在这限制着。
等了一会,操作人员完成了工件的加工,这个工件很简单,就是一根加工好的圆柱,直径100毫米,长度300毫米,李昭的要求也很简单,每隔30毫米车一个台阶,台阶的直径是设计好的,而师傅只需要按照要求直接车就可以,这样就可以看出各个方向的加工精度到底能达到什么程度。
测量是用千分尺测量的,主要测量每个台阶的直径、高度、水平、偏心等。今天操作这台设备的师傅是个六级工,手底下的基本功那是相当扎实的,设备调校的也很好,最终的精度测试也达到了预期。
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